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SY絡合鐵脫硫劑在新疆某焦化制氫車間的應用總結

發布時間:[ 2022-12-21 11:45:45]

 本文介紹了以復合鐵脫硫催化劑和碳酸鈉為堿源的濕氧化脫硫工藝在氫車間分析氣體中的成功應用。經過三個月的實踐,該工藝不僅解決了焦化廢液排放高、硫泡沫再生困難、塔堵塞頻繁、設備腐蝕等問題,而且解決了添加復雜、催化劑成本高、生產穩定的缺點。

【關鍵詞】 SY 脫硫化氫 唐山綠源 高硫容 抑鹽 催化劑 腐蝕

一、焦化行業復合鐵技術的應用

去除焦爐氣體硫化氫是焦化廠化工車間非常重要的工段。目前焦爐煤氣凈化多采用 PDS或HPF傳統的脫硫技術PDS和HPF脫硫技術在脫硫過程中產生大量定期排放廢液。影響企業正常生產的環境監督不斷加強。開發的SY-復合抑鹽復合鐵脫硫催化劑具有硫容量高、再生反應速度快、選擇性高等優點。根據目前的情況,可抑制脫硫過程中副鹽的生長,因此無需排放脫硫液PDS脫硫裝置的工藝路線和特裝置的工藝路線和特點,并在現有設備上添加SY-08 在系統中逐漸取代復合鐵脫硫催化劑PDS催化劑較終去除硫化氫更徹底,無廢液排放。

SY-08復合鐵脫硫催化劑產品已廣泛應用于煤化工、石化、沼氣、天然氣等領域。與其他制造商不同,只添加一種液體催化劑,而不添加固體劑。避免增加塔和塔的阻力。

該技術來自美國locat所有技術藥劑均為液體,脫硫精度可達0.1ppm。該系統不會堵塞塔。一些國內制造商添加了大量的固體藥物,在堿性環境中形成了大量的沉淀,導致個別焦化塔和管道堵塞。嚴重偏差locat技術原理和理念。

二、生產情況

制氫脫硫裝置的入口氣體來自煤氣CO然后變濃PSA提氫后產生的分析氣通過水環真空泵輸送至脫硫裝置,然后將分析氣中的硫化氫降至20mg/Nm3.符合國家排放標準要求,較終作為燃氣鍋爐和加熱爐的燃料送至后段。

制氫PDS由于過去兩年脫硫裝置的建成和運行,PDS催化劑氧化性強,分析氣體CO氣體含量高達60%,分析氣帶油等原因,PDS脫硫裝置存在以下問題:(1)系統溶液副鹽生成量大,系統設備和管道腐蝕嚴重;(2)再生槽無硫泡沫;PDS催化劑將H2S直接氧化為Na2S2O3和Na2SO4.硫泡沫不能形成,單質硫不能從溶液中提取,導致溶液中副鹽含量迅速增加。(3)碳酸鈉消耗量大,每天投資0.8~2噸,明顯超過設計值。(3)碳酸鈉消耗量大,每天投資0.8~2噸,明顯超過設計值。(3)碳酸鈉消耗量大,每天投入0.8~2噸,明顯超過設計值。(4)脫硫出口硫化氫含量往往超標。

三、使用SY-08催化劑前后情況對比

脫硫段的分析氣處理量常年保持在2萬-3萬Nm3/h,進口硫化氫濃度1200000ppm二氧化碳含量高達60%。因為原來用的PDS催化劑攜氧能力強,硫化氫含量低,S很少產生再生和硫泡沫。90%以上的硫不是以S泡沫的形式浮選出來的,而是在溶液中產生硫代硫酸鈉和硫酸鈉,導致硫代硫酸鈉和硫酸鈉PDS為保證脫硫效率,業主每天投資400元Kg碳酸鈉同時加入氫氧化鈉固體,大大增加了脫硫成本。由于硫的浮選,單質硫被氧化成副鹽,導致循環溶液中副鹽的含量顯著增加。在較嚴重的情況下,每天需要添加2噸純堿,液相仍然無法檢測到Na2CO3,NaHCO3的含量只有4-5g/L,硫酸鈉較多20000g/L,廢液必須每天處理。由于設備采用碳鋼,副鹽的增加導致設備腐蝕,對脫硫系統生產的安全穩定運行構成極大威脅(見圖1)。

圖1 設備腐蝕泄漏

鑒于以往的生產情況,唐山綠源環保團隊分析了原因,討論了對策,認為唐山綠源環保多年來運行可靠SY2019年7月20日,制氫車間安排了高硫容抑鹽絡合鐵脫硫催化劑PDS開始添加脫硫系統SY-在強大的技術支持下,08催化劑,新型SY-08催化劑在制氫車間得到了很好的應用。目前新型SY-08催化劑已使用12個多月,脫硫條件在設備、人員、操作、氣體分析等方面有了很大改善。目前新型SY-08催化劑已使用12個多月,脫硫條件在設備、人員、操作、氣體分析等方面都有了很大的改善。首先,雖然脫硫液仍被油污染,但硫泡沫浮選正常(見圖2)。由于再生硫顆粒較大,壓濾機的工作條件越來越好,從每天更換濾布到每天800硫膏Kg左右(見圖3)。


圖2 SY-08使用前后再生槽泡沫狀況比較


電位或副鹽成分均為大圖2 SY-08使用前后再生槽泡沫狀況比較

堿補充量大幅減少,SY-加入08催化劑前加入純堿1.44-2.4噸/天,改用SY-08后,純堿添加量小于0.4噸/天,總堿度分析可保持20g/L以上(見表2)。

表1 比較溶液組分副鹽含量


四、結論

1、SY-應用后有效解決08PDS脫硫會影響泡沫浮選和系統阻力。

2.有效抑制副鹽的生長,消除硫酸鹽對設備的嚴重腐蝕,為企業的穩定運行提供有效**。

3.由于再生良好,純堿補充量大大降低,凈化材料投入成本降低。


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